来源:中国能源新闻网 时间:2026-03-26 15:40
张欣
当“双碳”目标的钟声滴答作响,当新能源的浪潮席卷西北戈壁,中国电力工业版图上,无数建于市场经济时代的老火电厂站到了命运的十字路口:要么在转型的阵痛中被淘汰,要么在创新的烈火中涅槃。
国家能源集团宁夏电力石嘴山公司(简称“宁夏电力石嘴山公司”)的身上烙印着中国工业化的骄傲,它的体内也流淌着高碳行业的天然焦虑,面临着机组老化、环保压顶、生存空间收窄的“不可能三角”。
上游,煤炭价格波动剧烈,燃料成本居高不下;下游,新能源挤占发电空间,利用小时数逐年走低。在环保刚性约束和市场竞争白热化的双重压力下,这座老牌火电厂用三场硬仗向行业证明了:在绿色低碳转型中,没有绝对的“废物”,只有放错位置的资源;没有过时的机组,只有不敢突破的技术壁垒。
从“治理包袱”到“绿色财富”
转型的第一战,从一股异味开始——牛粪。
在宁夏石嘴山农村,牛粪曾是一个令人头疼的环境负担。然而,在该公司这些废物却成为锅炉里的“香饽饽”。随着1.04万吨牛粪的稳定掺烧,一套完整的“石嘴山方案”浮出水面,为全国300兆瓦等级燃煤机组的绿色转型提供了现实范本。
向生物质进军,在煤电行业并非新鲜事,但燃用高水分、低热值的牛粪,却被行业视为“禁区”。2025年初,一场覆盖惠农区周边80公里范围的“地毯式”资源普查拉开了序幕。调研专班不仅精准掌握了167万吨/年的生物质资源底数,更对牛粪的热值、水分、挥发分等关键指标进行了严苛的化验。
“低位发热量800大卡,水分含量高达60%以上。”当冰冷的数据摆在桌面上时,质疑声四起。“数据告诉我们困难,也暗示了出路。”陈铁锋看到的不仅是“800大卡”的低热值,而是背后蕴含的零碳属性和环保价值。
只要通过精细化掺配,利用牛粪挥发分高的特性,完全可以作为助燃剂,与燃煤形成互补,在锅炉内形成1+1>2的燃烧效应。论证可行,真正的考验在于供应链,面对分散的养殖户和湿漉漉的牛粪,该公司没有坐等原料改良,而是主动出击:承担运费、支持养殖户购置固液分离设备、甚至计划自建加工线。这一系列操作,不仅将800大卡热值牛粪的入厂成本控制在32元/吨的极低水平,更是于2025年11月与宁夏农垦集团完成战略签约。

图为该公司牛粪掺烧现场。
牛粪入厂只是开始,如何让牛粪与4000大卡的燃煤在300兆瓦等级锅炉里和谐共舞,才是真正的技术生死战。面对大比例掺烧极易导致的粉管堵塞、燃烧不稳等行业难题,该公司开启了“小步快跑”的攻坚模式。制定了详尽的《牛粪掺烧技术方案》,摸索出一套适应生物质特性的采制化作业指导书,建立了从运输、接卸到化验的闭环管控机制,确保了每一批牛粪入炉都可追溯。采取“分堆、混配、搅拌”的精细化操作,实施监测锅炉燃烧参数。从单台磨煤机试烧,到逐步扩大掺烧比例,经过多轮科学试烧与参数优化,最终实现6台机组全部稳定掺烧:单台磨煤机掺配比例达15%,全炉掺烧比例稳定在6%。
从“点渣成金”到“无废企业”
如果说牛粪掺烧是向大自然要效益,那么电石渣的利用就是向产业链协同要动能。
在该公司北侧3公里处,是兄弟单位英力特化工。这家氯碱企业每年产生的大量电石渣,是令人头疼的固体废物,每吨处置费用高达50元。而仅“一墙之隔”的该公司却需要外购大量的石灰石用于烟气脱硫,每吨采购成本远高于电石渣的处置费。
电石渣的主要成分是碳酸钙,正是脱硫所需的优质原料。一个大胆的想法在宁夏电力公司的顶层设计中孕育:打破行业壁垒,构建“区域一体化资源循环圈”。

图为该公司机组检修现场。
2023年8月,随着《电石渣一体化处理协议》的签署,一场“点石成金”的工业共生试验拉开帷幕。该公司委托专业机构进行严谨的可研论证,科学制定电石渣制脱硫剂改造方案,建设电石渣存贮、上料、输送、化浆、浆液输送等整套电石渣生产处理设施,积极推进固体废物源头减量、综合利用、无害处置。通过电厂与化工厂跨行业合作,让电石渣从“负担”变为“资源”,既降低了英力特化工的处置压力,也为电厂提供了低成本的脱硫方案,形成了“产废-利废-消纳”的闭环经济模式。经测算,该项目每年可替代石灰石30万吨,为合作双方节约成本2000余万元。
自采用“电石渣-石膏湿法脱硫工艺”以来,不仅让企业实现了降本增效目标,更是践行国家“无废城市”建设战略,服务黄河流域生态保护的生动实践,为工业固废资源化利用提供了可复制、可推广的“绿色样板”,目前该项目已纳入宁夏回族自治区“无废城市”建设典型案例,并在黄河流域工业园区广泛推广。
从“极限突围”到“生存发展”
如果说牛粪掺烧解决的是“燃料成本”,电石渣利用解决的是“环保成本”,那么深度调峰解决的是老电厂的“生存权”。
在新型电力系统中,新能源装机迅猛增长,火电机组从主体电源向调节电源转型已成为必然。对于该公司“小众锅炉”而言,转型谈何容易。
“纯前墙锅炉全国仅存6台,我们厂就占了4台,这4台机组负荷最低就能降到50%,其他两台机组负荷可以降到30%,距离电网深度调峰的需求相差较大。”更紧迫的是,宁夏电网深度调峰补贴政策窗口期即将关闭。2024年下半年,一场“零成本”技术攻坚战悄然打响。

图为该公司技术人员研究攻坚事项。
没有投入大规模技改资金,就靠运行优化和控制策略创新。技术人员一趟趟爬上锅炉研究燃烧情况,反复试验煤种适配性,构建“监测-调控-优化”体系。2024年9月,通过西北能源监管局深调认证,不仅成为了企业的核心竞争力,也成为宁夏电网火电机组首家获得此项调峰能力的电厂,更开创了西北电网330MW亚临界机组深度调峰的先河。
2026年1月,机组再次刷新纪录——在15%额定负荷下稳定运行,突破20%调峰极限。
峰段抢发电量、谷段抢深调收益,深度调峰一年创收3.5亿元,也让企业真正实现了扭亏。
三场“战役”,三种逻辑。该公司给出的答案是:必须跳出“就火电论火电”的惯性思维,以一种生态系统的视角,审视企业所处的产业链位置。
责任编辑:王萍