本网讯 4月23日晚22:00,江苏华电扬州发电有限公司22万千瓦四号机组锅炉烟气脱硫技改工程配电装置受电一次成功,该重大节点工期提前两天完成,为后期脱硫辅机分布调试,确保5月20日通过“168”试运行打下了坚实基础,工程投运后,该公司全部机组实现脱硫目标,提前完成国家“十一五”二氧化硫削减任务。 该公司四号机组锅炉烟气脱硫技改是江苏省重点环保工程,总投资约6000万元,建设脱硫效率达到95%以上的脱硫设备。06年8月工程启动至今,得到了华电集团公司和华电江苏分公司领导的大力支持,该公司专门成立了脱硫工作小组,公司领导深入脱硫施工一线,靠前指挥,以07年5月30日投入商业运营为中心目标,克服设计和施工单位图纸、设备到交付延期等不利因素,详细分解工程节点进度,狠抓施工过程管理。严格按照定标内容及技术协议,核对项目分步签证,合理控制进度款的发放,督促总包单位及时订货,有效协调施工、监理过程中,出现的各种施工问题,通过抓监理促质量,抓质量保进度,实现工程进度与质量的可控在控。同时,在现场设立专职安全监督员,严格施工过程安全监督,保证了工程进度稳步推进。进入设备安装阶段,根据工程进度要求,将每周一次的工程监理例会增加到每周三次,及时掌握质量控制情况。进入4月中旬,该公司电气、热控检修分公司与承包施工单位通力配合,克服人员少、时间紧、场地狭、气候变化大等不利条件,放弃休息日,攻坚克难,连续奋战,完成了电缆敷设和变压器、DCS电源柜就位、安装等工作,用不到三天时间抢回了近十天的工作量,确保了“倒送电”节点的及时完成。 据悉,该公司是江苏省首批安装湿法脱硫设备的单位,早在1999年,就率先引进国家经贸委与日本国新能源产业开发机构合作开展的“副产品利用型简易脱硫系统实用化研究合作项目”,在22万千瓦5号机组建成石灰石湿法脱硫装置,成为江苏省乃至全国火力发电厂使用烟气脱硫技术的领跑单位。2005年该公司投入2亿多元在33万千瓦6、7号机组建设2套脱硫效率达95%的石灰石-石膏湿法脱硫装置。2006年8月10日,该公司5、6、7号机组上安装烟气在线联网监测装置联网系统,将二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度等监测数据全部纳入扬州市环保局环保实时监控范围。(夏元明 徐前进)
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